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技術(shù)文章

磁翻板液位計在油氣站分離器發(fā)生浮子卡阻原因分析及解決@今日發(fā)布
閱讀次數(shù):694   發(fā)布時間:2020/4/23 17:39:41
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磁翻板液位計在油氣站分離器發(fā)生浮子卡阻原因分析及解決@今日發(fā)布
針對磁翻板液位計在使用過程中浮子發(fā)生卡阻導(dǎo)致顯示失準的現(xiàn)象,通過分析查找出存在問題的原因,并從現(xiàn)場管理和設(shè)備本身的改進上提出了解決問題的方法及改進建議,取得了良好效果?蓪︻愃乒r條件下使用的磁翻板液位計在故障處理和液位計結(jié)構(gòu)改進上提供參考。
引言
    GST 氣田燈四氣藏于 2014 年正式投入開采,至2018 年底共投產(chǎn)氣井 25 口,集氣站 5 座。生產(chǎn)過程中,當(dāng)生產(chǎn)現(xiàn)場環(huán)境溫度較低的季節(jié),單井和集氣站分離器上使用磁翻板液位計多次發(fā)生卡阻導(dǎo)致顯示失準的故障。經(jīng)對液位計筒體、浮子等進行清洗,能短暫恢復(fù)正常,但有效時間均較為短暫,一般長則半月短則三兩天又會再次發(fā)生,嚴重地干擾到對氣井產(chǎn)水量的有效監(jiān)控及自控排液系統(tǒng)的運行。
 
    本文通過在生產(chǎn)現(xiàn)場對發(fā)生卡阻現(xiàn)象的多列磁翻板液位計進行故障的查找和原因分析,結(jié)合現(xiàn)場情況采取了相應(yīng)的解決措施,取得了較好的效果。對確保氣井正常生產(chǎn)具有重要意義。
 
    1 磁翻板液位計結(jié)構(gòu)原理
    1.1 磁翻板液位計結(jié)構(gòu)
    磁性浮子式主要由主導(dǎo)管、磁翻板、上下引流管、排污閥、帶刻度尺的磁翻板、檢測桿等構(gòu)成。磁翻板安裝于主導(dǎo)管內(nèi),主導(dǎo)管內(nèi)下部有緩沖彈簧,上部有泄壓堵頭。
 
    1.2 磁翻板液位計工作原理
    磁翻板液位計是根據(jù)連通器原理和磁性耦合作用原理工作的。磁翻板液位計通過上下引流管連接法蘭、上下控制閥與被檢測的分離器相連接,與分離器形成一個互通結(jié)構(gòu)。當(dāng)分離器內(nèi)液位高于液位計下引流管口時,分離器內(nèi)液體進入磁翻板液位計主導(dǎo)管,主導(dǎo)管內(nèi)浮子隨分離器液位升降而升降,浮子內(nèi)的磁鋼通過磁耦合作用驅(qū)動磁翻板上的紅、白翻柱翻轉(zhuǎn) 180°,當(dāng)液位上升時,翻柱由白色轉(zhuǎn)為紅色,當(dāng)液位下降時,翻柱由紅色轉(zhuǎn)為白色,磁翻板上的紅、白界位處為容器內(nèi)介質(zhì)液位的實際高度,從而實現(xiàn)分離器液位的就地顯示。
 
    同理,安裝有檢測桿的液位計,檢測桿內(nèi)部電器元件在浮子磁鋼作用下,產(chǎn)生電流的變化,這種變化被轉(zhuǎn)化為數(shù)字信號,可實現(xiàn)液位信息的就地顯示和遠程傳送,用于液位監(jiān)控、報警或?qū)ε乓貉b置的自動控制。
 
    2 卡阻原因分析
    分離器液位計浮子發(fā)生卡阻后,主要表現(xiàn)為磁翻板顯示停頓在某一示值,不論分離器內(nèi)液位如何變化,顯示值始終保持不變或變化較小,不能真實反映分離器內(nèi)液位的變化情況。
 
    在實際處理時,一般情況下,通過關(guān)閉液位計上下引流管控制閥后,開啟主導(dǎo)筒下端排污閥進行排污,觀察浮子位置變化情況。當(dāng)浮子能隨主導(dǎo)筒內(nèi)液位下降而下降,且開啟控制閥后浮子能隨分離器液位變化而變化,表明故障處置成功。但對于該氣田上使用的磁翻板液位計而言,這種處置方式經(jīng)常失效,主要表現(xiàn)為以下兩種情況 :一是磁翻板顯示不變,即磁翻板仍停留在原卡阻位置 ;二是磁翻板隨主導(dǎo)管內(nèi)液位下降而下降,但開啟控制閥后磁翻板不會隨主導(dǎo)管內(nèi)液位上升而上升,故障問題不能得到解決。此時,需關(guān)閉控制閥,拆卸主導(dǎo)管下部法蘭,取出磁翻板,對磁翻板和管內(nèi)進行清洗后才能恢復(fù)正常。由于清洗期間只能根據(jù)經(jīng)驗對分離器液位進行監(jiān)控,以及清洗后故障仍可能隨時發(fā)生,對氣井產(chǎn)液情況的監(jiān)控造成了較大影響。
 
    2.1 故障發(fā)生的主要原因
    2.1.1 主要卡阻物分析
    從生產(chǎn)現(xiàn)場磁翻板液位計的安裝位置分析,固體物質(zhì)一般難于進入液位計主導(dǎo)管內(nèi),清洗時發(fā)現(xiàn)磁翻板表面及主導(dǎo)管內(nèi)壁粘附有大量稠狀物,未發(fā)現(xiàn)表面結(jié)垢及水合物存在現(xiàn)象,故排除結(jié)垢或水合物凍堵導(dǎo)致磁翻板卡阻的原因。進入主導(dǎo)管內(nèi)的物質(zhì)應(yīng)為氣井所產(chǎn)液體中的懸浮物,或因溫度變化而發(fā)生凝結(jié)的稠狀物。故導(dǎo)致磁翻板卡阻的主要物質(zhì)應(yīng)為該類似黃油狀灰黑色粘稠物,其附著力較強,采用常溫(在發(fā)生卡阻季節(jié)時環(huán)境溫度一般在 10 ℃左右)水洗方式很難將其清洗干凈,當(dāng)采用 40 ℃以上的溫?zé)崴逑磿r,能比較容易清洗。經(jīng)化驗分析,該粘稠物為氣井試油酸化時未排盡的殘酸及酸與地層巖石反應(yīng)生成物。當(dāng)溫度較高時,其粘度較低。當(dāng)溫度較低時,其粘度隨之增加,導(dǎo)致分離器液位計在環(huán)境溫度較低的季節(jié)發(fā)生卡阻的故障頻率上升。
 
    2.1.2 采用常規(guī)排液沖洗不能排除故障的原因
    在一般情況下,磁翻板液位計發(fā)生卡阻現(xiàn)象,只需要反復(fù)開關(guān)幾次主導(dǎo)管下部的排污閥進行短暫的排污沖洗,使磁翻板在主導(dǎo)管內(nèi)產(chǎn)生反復(fù)位移,卡阻介質(zhì)隨氣流被排出后即可消除故障。但在 GST 氣田上使用的液位計,采用該方法時,經(jīng)常發(fā)生排污通道被堵塞的現(xiàn)象。通過拆卸主導(dǎo)管下部法蘭,發(fā)現(xiàn)導(dǎo)致排污通道堵塞的原因主要是由卡阻介質(zhì)與液位計結(jié)構(gòu)缺陷共同作用所導(dǎo)致。
 
    發(fā)卡阻時,當(dāng)磁翻板外壁及主導(dǎo)管內(nèi)壁均附有粘稠狀物物質(zhì),磁翻板外徑僅比主導(dǎo)管內(nèi)徑小約 5~10 mm,在粘稠狀卡阻介質(zhì)作用下,浮子被粘附與管壁。在排污操作中,主導(dǎo)管內(nèi)液體下降速度過小,磁翻板的重力不足以克服磁翻板與管壁的粘附力時,磁翻板仍被粘接于管壁位置,卡阻故障不能得到解除。
 
    當(dāng)磁翻板重力大于其與管壁的粘附力時,磁翻板隨排污液下沉至緩沖彈簧。在實際拆卸檢查過程中發(fā)現(xiàn),由于個別廠家緩沖彈簧彈力過小或圓柱形彈簧直徑較大,在壓差作用下,磁翻板下降壓縮彈簧,其下端面直接降至排污出口處。由于磁翻板兩端為半圓形結(jié)構(gòu),法蘭內(nèi)部排污口為圓形,兩者接觸處形成較為嚴密的接觸,加之沉降于主導(dǎo)管底部的粘稠物的密封作用,磁翻板下端面對排污口形成了堵塞,磁翻板本身被主導(dǎo)管內(nèi)部剩余壓力壓緊在排污口上。在重新啟用液位計時,分離器內(nèi)的液體進入主導(dǎo)管,在主導(dǎo)管內(nèi)外壓差作用下,此時即便磁翻板被完全浸泡在液體中,其所產(chǎn)生的浮力也遠遠不能克服壓差對磁翻板的下壓力,磁翻板被壓緊在液位計主導(dǎo)管底端不能上浮,故故障不能得到排除。
 
    3 解決措施
    該氣田所產(chǎn)液體主要為反排的酸化作業(yè)液,作業(yè)液中的膠凝酸及反應(yīng)生成物等在進入地面工藝流程后,由于氣流溫度較高且流速較快,不會對主要生產(chǎn)通道形成堵塞,但在液位計等流速較慢且受環(huán)境溫度變化影響較大的部位,形成的稠狀物會對磁翻板位移造成影響。因此,在現(xiàn)場采取對磁翻板液位計進行恒溫電伴熱加熱措施,在環(huán)境溫度< 15 ℃時,電伴熱帶自動啟用,解決了磁翻板液位計卡阻故障問題,取得了較好效果。
 
    4 結(jié)論及建議
    (1)對于不同的氣田,氣井所產(chǎn)液體性質(zhì)不盡相同,導(dǎo)致磁翻板液位計發(fā)生卡阻故障的原因也可能有多種,對于因環(huán)境溫度下降導(dǎo)致液體內(nèi)某些物質(zhì)物性變化所引起的卡阻現(xiàn)象,可采用上述局部電伴熱的方式加以解決。
 
    (2)對于采用圓柱形緩沖彈簧的液位計,安裝前建議更換為塔型彈簧,以免在排污時磁翻板底端面與法蘭出口形成密封影響解卡措施。
 
    (3)對于已安裝使用的磁翻板液位計,在無合適的塔型彈簧更換時,可對圓柱形彈簧頂端一圈形狀進行***性變形處理,使之在被壓縮后,變形處彈簧絲位于液位計主導(dǎo)管底法蘭排污口中間位置。這樣,在磁翻板下降時,其底端半圓形結(jié)構(gòu)不會與排污出口形成密封,可解決排污出口被堵塞的問題。

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