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技術文章

浮球液位計在燒結脫硫霧化器液位測量中的故障分析及解決辦法
閱讀次數(shù):1356   發(fā)布時間:2019/11/19 9:35:36
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浮球液位計在燒結脫硫霧化器液位測量中的故障分析及解決辦法
本文簡要介紹重鋼2#燒結脫硫霧化器原理、設備組成,針對設備運行過程中出現(xiàn)的潤滑油箱高液位報警導致的停機故障現(xiàn)象,與電氣、機械專業(yè)在故障處理中積極配合,采取有效的應對措施,對于液位測量過程中浮球液位計遇到的故障與原因作出分析,解決了滿負荷生產環(huán)境下的脫硫設備連續(xù)運行的需求,并為消化吸收進口脫破霧化器設備打下基礎。
 
  1前言
  鋼鐵工業(yè)是國民經濟的重要基礎產業(yè),是國家經濟水平和綜合國力的重要標志,鋼鐵發(fā)展直接影響著與其相關的國防工業(yè)及建筑、機械、造船、汽車、家電等行業(yè)。隨著國際產業(yè)的轉移和中國國民經濟的快速發(fā)展,中國鋼鐵工業(yè)取得了巨大成就。但隨著不斷擴展的產能,已經產生了越來越嚴重的煙氣污染問題。而燒結工藝又是鋼鐵生產煙氣排放的重點污染源,排放的so2占鋼鐵工業(yè)總排放量的70%,個別地區(qū)甚至達到了90%,其對環(huán)境的破壞已引起社會的廣泛關注。至新環(huán)保法從籌劃到實施多年來,我國燒結廠在煙氣除塵方面做了大量的工作,成果較為顯著。
 
二氧化硫對人體的危害是相當嚴重的,可以引發(fā)多種疾病,特別是對農作物和植物的生長率影響更是顯而易見,可以使森林的生長率下降和農作物減產.環(huán)境污染不僅嚴重危害燒結工作者的身體健康,甚至直接危及到整個鋼鐵企業(yè)的持續(xù)、穩(wěn)定和健康發(fā)展。因此,改善燒結環(huán)境對提高企業(yè)的環(huán)境效益、社會效益和經濟效益均具有非常重要的現(xiàn)實意義。

浮球液位計
 
  2燒結脫毓工藝思理及系統(tǒng)介紹
  2.1燒結脫硫方法簡述
當前國內燒結煙氣脫硫方法以脫硫劑參與化學反應時的狀態(tài)分為:濕法、干法、半干法。
 
⑴濕法脫硫。濕法脫硫是脫硫劑為液態(tài)狀態(tài)下進行脫硫和副產物處理的燒結煙氣脫硫技術。目前主要應用有:石灰石-石膏法、氨法、離子液法、鎂法等,較多選擇是石灰石-石膏法。該方法的優(yōu)點:應用比較成熟,反應速度快,脫硫效率高,脫硫劑價格便宜,有一定的除塵效果,副產品可以利用。缺點:有設備腐蝕,廢水量較大,運行維護量較大。
 
(2)汗法脫硫。干法脫硫是脫硫劑在干燥狀態(tài)下進行脫硫和副產物處理的燒結煙氣脫硫技術。目前主要應用有:循環(huán)流化床法、活性炭吸附法和密相干塔法等,較多選擇是循環(huán)流化床法。該方法的優(yōu)點:系統(tǒng)阻力低,7JC耗小,脫硫效率髙,吸收塔占地面積少,不需要考慮防腐,投資相對較小,運行維護較容易,部分產物可循環(huán)利用。缺點:易發(fā)生脫硫床塌床,管道堵塞、管道局部結露等現(xiàn)象。
 
(3)半干法脫硫。半干法脫硫是帶有少量水的脫硫劑與煙氣反應,進行脫硫和副產物處理的燒結煙氣脫硫技術。目前主要應用有:旋轉噴霧(SDA)法、LEC法等,應用較多的是SDA法。該方法的優(yōu)點:系統(tǒng)簡單、易于操作、易于維護;脫硫效率較髙,能達90%以上;鈣硫比較低,在1.1-1.3之間,投資少,運行成本低;部分產物可循環(huán)利用。缺點:霧化器噴嘴存在堵塞和副產物難以利用問題。
 
  2.2燒結脫硫工藝原理及系統(tǒng)介紹
旋轉噴霧(SDA琺煙氣脫硫技術最早由丹麥Niro公司發(fā)明,同時將技術給轉讓美國B&W公司,在國際上已經得到較好的應用。
 
SDA法煙氣脫硫工藝原理:釆用的脫硫劑為CaO含量較高的石灰,石灰倉內的粉狀石灰經螺旋稱重輸送機定量送至消化槽消化,制成髙濃度漿,隨后進入配漿槽,通過槽上過濾器濾除大顆粒雜質,在槽內用水將濃漿稀釋到需要的20%左右濃度,再經過泵打入石灰石儲罐之上的振動篩(網眼直徑約1.5mm),除去大顆粒雜質,過濾后的石灰乳流入石灰乳儲罐,用泵送入高位給料罐備用,見圖1。
浮球液位計控制
SDA法煙氣脫硫工藝工藝流程包括:吸收劑制備、吸收劑漿液霧化、霧粒與煙氣的接觸混合、液滴蒸發(fā)與S02吸收、灰渣排出和灰渣再循環(huán),其中吸收劑漿液霧化、霧粒與煙氣接觸混合、液滴蒸發(fā)與S02吸收在旋轉噴霧干燥吸收塔內進行,鈣硫比1.4〜1.5,脫硫效率達到90%以上,脫除幾乎全S03。
 
  3燒結K確霧化器自停機故障處理
  3.1故障現(xiàn)象
燒結脫硫設備在正常生產過程中突然發(fā)生自停,接中控室操作工電話,及時到達現(xiàn)場。通過WINCC監(jiān)控軟件畫面,發(fā)現(xiàn)系統(tǒng)已經按照故障停機工藝步驟完成停機,調取PLC記錄,發(fā)現(xiàn)在停機程序啟動前已經出現(xiàn)霧化器軸潤滑油箱高油位報警,該報警在程序中為故障停機條件之一。
 
  3.2故障分析
通過査看PLC程序及霧化器制造隨機說明書,了解故障停機步驟為:(1脖止對霧化器的液料供應;(2)關閉霧化輪的保護水供應;(3)延時2秒,⑷關閉霧化電機,(5傳待霧化輪至停止?jié)櫥?完全靜止);(6〉關閉油泵:(7)關閉油冷卻器的水供給。如果是油箱油位高報警時間持續(xù)900秒以上,開始執(zhí)行停機程序,顯示報警霧化器停止運行。
 
  初步判斷故障范圍在油箱位置。
  3.3故障處理
由于該設備為德國GEA的F800型旋轉式霧化器,屬于進口設備,會同電氣、機械專業(yè)詳細參考圖紙及設備隨機說明書,霧化器下端部分是由帶有主軸球軸承支座的兩個油箱、主軸、進料總成和錐形外罩組成。兩個獨立的潤滑系統(tǒng)(齒輪箱和軸的潤滑系統(tǒng))中的兩個油泵是同一個電機驅動的。軸潤滑系統(tǒng)油泵將潤滑油從下部油箱中抽出,油流經主軸油控制器、潤滑主軸上的兩個球軸承。油在重力的作用下沿軸流下,經過下面的軸承最后進人下部油箱中,見圖2油箱圖
浮球液位計控制
制定檢査方案。在機械專業(yè)人員卸下霧化器外殼后,用專用工具打開潤滑油箱,取下液位計,發(fā)現(xiàn)該液位計為潤中儀表浮球液位計,該液位計是以磁浮球為測量元件,利用排開液體體積相等原理浮于液面,當容器的液位變化時浮球也隨著上下移動,由于磁性作用,潤中儀表浮球液位計的干簧受磁性吸合,使傳感器內電阻成線性變化,由智能轉換器將電阻變化轉換成4~20mA標準電流信號,通過顯示儀表用數(shù)字蹄液體的實際位置,也可通過屏蔽線將信號輸送至PLCg制柜,從而達到液面的遠距離檢測和控制的目的。
 
通過上下?lián)軇右何挥嫺∏,與中控室同步聯(lián)系,發(fā)現(xiàn)電腦液位數(shù)據(jù)顯示與現(xiàn)場浮球所處位置一致,且PLC進線端子在串入萬用表的情況下,電流信號與上述兩類顯示一致。此時可判斷液位計正常無故障,再檢查現(xiàn)場接線盒內較為潮濕,進行了吹千和緊固端子的工作,機械專業(yè)人員對潤滑油箱中的油品進行了排放和重新灌注,按照油箱容積最高上限為4L,加入3.5L左右油,恢復原狀后進行霧化器試運行,故障現(xiàn)象消失,正常進入生產狀態(tài)。
 
但5天后,此故障現(xiàn)象再出現(xiàn),還是主軸油箱高液位報警導致系統(tǒng)停機,再次與各專業(yè)認真翻閱圖紙及技術資料,并咨詢銷售商技術代表后,再次對霧化器進行拆卸和檢查,液位計經詳細檢査后判斷還是正常,在檢查過程中,有機械專業(yè)人員提到在第一次故障出現(xiàn)前兩天曾對霧化器主軸油箱與主軸之間的密封墊圈做過拆卸和更換,當時我們就意識到,可能問題就出在這個方面,為證實我們的判斷,從浮球液位計安裝孔通過手探入的方式檢査油箱底部,發(fā)現(xiàn)大量漿液沉淀,液位高的原因正是由于有漿液的存在,再加上注人平時正常量的潤滑油,通過泵的作用導致油位超限,引起高油位報警停機。機械專業(yè)人員更進一步拆卸霧化器,將密封整圈進行了更換和密封處理;謴驮瓲詈螅俅卧囘\行,無狀況后進行正式生產。至今霧化器再也未出現(xiàn)過液位計故障現(xiàn)象。
 
  4結語
  經過處理霧化器浮球液位計高報警導致停機故障,更加深入的了解了脫硫設備工作原理、流程、現(xiàn)場設備構成、PLC程序,對今后的設備維護生產連續(xù)、穩(wěn)定順行及煙氣排放滿足國家環(huán)保要求提供了保障,同時對其他兩個燒結的脫硫設備維護、順行有一定的借鑒意義。

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